2022年是公司質量文化建設的關鍵之年。為深入貫徹落實哈電集團黨委“三級書記抓質量”工作部署,持續提升全員質量意識和素養,弘揚“一切以用戶為中心”的質量文化核心理念,哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司值此“3?16”質量日之際,評選出了10名質量標兵。他們堅守質量初心、嚴把質量關口、質量成績斐然,贏得了多方贊譽。黨建工作部、質量體系管理辦公室聯合開展“我為哈電質量代言”活動,邀請質量標兵講述他們的“質量故事”,以期充分發揮先進典型的“輻射”作用,筑牢質量意識,弘揚工匠精神,凝聚開創公司高質量發展新格局的奮進力量。
趙文錄,哈電電機輕型制造中心車削工段車工二班班長,車工高級技師,負責水火電關鍵工件的加工。
參加工作15年來,他勤學苦練,踏實肯干,練就了一身過硬的本領,成為一名實力派的技術能手,帶領班組完成了水輪機、水輪發電機、汽輪發電機、核電、調相機等不同類型重點項目的關鍵工件精品制造。
聽趙文錄講述他的“質量故事”……
精益求精 擦亮哈電品牌
“挑戰極限”是我與生俱來的性格。每當我把一件看似不可能完成的事情做成的時候,我的心底就會油然升起滿滿的自豪感。生活中如此,工作中同樣如此。
工作中,我時刻要求自己和班組成員“干一件、成一件、好一件、優一件”。在我的帶動下,多年來,車工二班加工的聯軸螺栓、偏心銷、連桿銷、剪斷銷、集電環、水盒全部達到精品標準。
南熱返修項目中有一關鍵部件——水盒,其工件材質為紫銅,材質較軟、內孔又細又長,加工過程中無法充分冷卻,現有設備和刀具無法保證工件加工精度和質量要求。這么一個看似“無解”的難題,卻恰恰激起了我挑戰的欲望,我主動請纓,接下了這塊“燙手山芋”。
沒有合適的刀具,我就憑借自己的經驗,手工刃磨刀具,改進刀具的幾何角度,通過反復試驗,初步保證了工件的表面粗糙度。接下來就是改進加工程序,我在數控面板上反復對切削參數進行修改調試。
在多次調整之后,我懷著忐忑的心情,開始進行首件試制。首件產品制造結束,經檢驗,其表面粗糙度、尺寸精度均達到圖紙要求,完全滿足精品標準!得到這個結論,我心里懸著的石頭終于落地了,抬頭望去,廠房玻璃上浸滿夜的黑,才明白,已經不知不覺忙到了深夜……經過我的改良,車工二班按期完成了整臺機組水盒的加工任務,且所有產品全部滿足精品要求,得到了業主方的高度評價。
在豐寧抽水蓄能項目中,因外購的標準件卡箍在使用一段時間后出現裂紋,不能滿足豐寧項目頂蓋部套相關管路的打壓要求,需要廠內生產新結構的非標卡箍,這對我而言又是一個全新的挑戰。我與設計人員溝通,了解工件各個尺寸的用途和重要性,與設計人員一起優化工件結構,提高工藝可達性;我與工藝、設計人員通力合作,邊試制邊對結構進行完善,成功地完成了第一件卡箍的試制任務。打壓試驗結果非常好,一次打壓合格并高于需求壓力值。后續豐寧頂蓋管路打壓試驗均使用這種新結構的卡箍,產品質量得到有效保證。
在營口返修俄制集電環加工過程中,由于其外徑尺寸超出設備加工范圍60毫米,在車削螺旋槽時因設備剛性不足引起強烈震動,完全無法保證加工精度,致使加工停滯。且該項目為返修項目,工期非常緊張。
既然問題的根源是尺寸超程,那我們為什么不能換一套能固定住工件的夾具呢?于是,我憑借多年積累的經驗,自行設計并加工了一套專用夾具。該夾具的使用成功解決了工件超程的問題,有效提高了工藝系統剛性,工件震動情況得到明顯改善。后續,我又通過不斷改進切削參數,使螺旋槽的加工更加穩定,最終成功攻克了營口返修項目集電環加工的技術難關,產品所有尺寸和表面質量均達到了優等品的標準。
我一直是一個嚴格要求自己的人,遇到不會的問題總有一股較真的韌勁,不研究明白誓不罷休。每次我接到任務的第一件事就是研究如何保證產品質量,在我眼里,圖紙上標注的每一個數字、每一個符號都是必須“拿下”的“陣地”。我將繼續秉持“哈電精神”“工匠精神”,帶領班組成員完成好各項生產任務,以優異的成績助力公司高質量發展。